单机布袋除尘器问题分析及解决措施
单机袋式除尘器问题分析
除尘系统的除尘点有点:头部和尾部。由于采用皮带秤进料,粉尘点密封性差,系统外漏风大,无阀门调节,风量无法控制;同时,吸尘器的灰斗采用重锤阀进行锁风进料,锁风效果差,漏风多。两者叠加后,吸尘器的实际除尘风量远大于设计风量,过滤风速增加,对除尘效果有确定影响。此外,由于喷管靠近滤袋上口,部分空气释放到滤袋上部空间,导致除尘空气不足,滤袋上的灰尘无法全部去除。过滤阻力越来越大。除尘风量越来越小,灰尘严重。
单机袋式除尘器解决方案
根据系统问题的实际情况,我们采取了逐步解决的方案。首先,从密封入手,加强皮带秤头部和尾部的密封措施。具体措施是整改皮带秤上盖板接头漏风处,焊接大部分盖板接口,只留下一个活动盖板便于检查和维护,并在接口处增加滤袋进行密封;其次,对头和尾部除尘风管增加了手动蝶阀进行风量调节;并去除除尘器灰斗上的重锤阀,增加分格轮进行锁风卸料。改造后除尘效果有所提高,但时间长了,滤袋上的灰尘又集中起来了;生产中只好用压缩空气直接从滤袋口喷入滤袋,但每次只能保持几天,给生产带来很大不便。
根据上述措施改变后的运行情况,我们对吸尘器进行了二次改造。具体内容包括:一是将脉冲阀规格改为2寸,增加吹管直径,增加每次除尘的空气量;二是在吹管上增加文氏管,插入滤袋,尺度控制在300mm,尽量使除尘空气全部进入滤袋;第三,在生产过程中,对头和尾部的除尘风量进行了适当的调整。
经过这次二次技术改造,窑系统的进料量已经达到200t/h;在这种生产条件下,经环保部门检测,仓库底部的实际粉尘浓度(标准条件)小于50毫米;符合要求的主打产品环保标准,粉尘排放现象已全部解决。
单机布袋除尘器问题分析及解决措施